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【新技術】通過入料泵來自動控制壓濾機入料速度 關鍵詞:
1.主要研究內容:
選煤廠原先的壓濾機操作工藝,入料時間設定只能靠壓濾機司機根據經驗(濾液水大小、煤餅干濕程度)來設定入料時間,因壓濾機司機經驗不同、操作習慣存在差異以及煤質情況變化較大等實際情況,導致壓濾機工效較低,情況嚴重時會導致煤泥水惡化影響洗煤生產。
考慮到壓濾司機是通過濾液水量判斷入料時間,我們通過檢測濾液水槽的最低水位來判斷壓濾機的入料情況,實現濾液水位控制入料時間的功能,從而控制入料泵,達到自動控制、提高工作效率的目的。
2.采用的技術方法及措施:
使用液位繼電器檢測壓濾機濾液水槽的最低水位,當壓濾機開啟入料泵后,濾液水槽的水位降低到最低水位時,入料泵自動停止入料,進入下一道工序,從而使壓濾機完成自動循環工作。
3.主要技術指標:
液位繼電器是通過電極檢測液位,通過反復試驗,在濾液水槽設置好合適的最低液位,實現自動控制。
4.關鍵技術及創新點:
通過液位檢測判斷壓濾機的入料情況,實現壓濾機自動控制。打破傳統觀念,拋棄人工設定入料時間控制壓濾機入料,利用壓濾機入料時的濾液水相應變化的特性,檢測濾液水槽的液位,實現自動控制壓濾機入料時間的目的。
5.實施地點:
壓濾廠房612-618壓濾機。
6.實際效果
目前通過使用,運行良好,完全實現了壓濾機的自動控制,達到了預期的目的和期望。改造后壓濾機根據濾液水量自動設定入料時間,每月節省電費,減少濾布損耗,減少9臺入料泵維修費用,降低崗位工及機修工勞動強度,社會效益巨大。此項技術可推廣至所有壓濾機。